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【走基层 一线蹲点】锅炉车间里的“生命锤音”

发布时间:2012年05月28日 04:52 | 进入复兴论坛 | 来源:中工网-工人日报 | 手机看视频


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  “当、当、当……”有节奏的锤音,在钢铁管道“迷宫”中响起。

  在外人看来,现代化的热电厂只会响起机器轰鸣声,这里何来锤音?

  5月22日上午,记者在中铝贵州分公司热电厂锅炉车间看到,行进班组的4位锅炉师傅抡起大锤,对着锅炉壁下料口管道猛敲下去。钢铁与钢铁之间的碰撞力量传递在整个车间,记者甚至能感觉脚下的铁网在微微发颤。

  一位老师傅走了过来,贴着记者的耳朵扯着嗓子吼了一句,“这里灰尘大,你们快离开!”

  短短几分钟,他们蓝色的工作服上沾满了红色的灰尘。护目镜、口罩边,甚至眉毛上都能看见“赖着不走”的灰尘。

  近几年来,中铝贵州分公司通过积极降本增效,奋力扭亏脱困。对此,热电厂自有“妙招”。

  碳素厂在生产过程中会产生一些阴极碳粉,今年3月,厂里经过实验后发现,其发热量能达原煤60%左右,用阴极碳粉与原煤混合燃烧后,不但可避免填埋产生的环保隐患,每年还可减少成本720万元,可唯一缺点就是废渣容易胶粘,长期不清理会导致冷渣器不畅。

  为了保生产,为了使企业的降本措施能够持续下去,锅炉车间的100多名锅炉师傅动起了脑筋。他们想出了每天轮班、轮流“锤击”的土办法。

  “只要在集控室的电脑上发现冷渣器有问题,我们马上就拎着锤子下锅炉,敲到指标恢复正常为止。”炉司甘德海说。当天上午,他和工友张云华、丁彰虎已经敲了整整4个小时了。两个多月来,他们在狭窄过道上抡锤,就像摆弄绣花针一样轻车熟路。

  “让开,我插钢钎进去。”原来,他们3人怕只用敲的方式无法顺利下渣,特意开了几个捅渣孔,用长铁钎、铁管捅。“集控室里好几根钢钎和钢管已经被我们锤打得像麻花一样了。”

  老甘戴着隔热手套,把钢钎对准了捅渣孔。“用力!”老甘一吼,站在后面的副炉司张云华定了口气,弯腰、起身、抡锤,一气呵成。一锤下去,下料口就浮起一片烟尘,缠绕着他们的身躯,久久不散。

  “我感觉快好了,咱俩把钢钎拔出来就跑开。”老甘发现捅渣孔里面有些松动,他预感要出渣了。说完,他又拿起了手里的虎头钳,牢牢夹住钢钎,张云华在钢钎头上也夹上了虎头钳,两双手一起发力。

  “轰……”灰色的渣块顺着下料口涌出了来,还有些火星从孔里蹦出,废渣很“规矩”地流进了滚动的冷渣器,老甘和张云华虽然离废渣有2米多远的距离,但他俩还是急忙跳开了一小步。

  下渣器这边好了,他们又走向了隔壁的下渣器。

  记者来到楼上的集控室,负责留守值班的炉司许胜雄双眼紧紧盯着两个液晶屏幕,手里的笔一直在不停记录。对于炉司的辛苦,小许很理解:“其实,这都是大伙自发的,企业暂时遇到困难,职工一定要和企业同舟共济!”

  小许还告诉记者,几天前,他的同事、炉司潘武去处理冷渣器,在小许身边捅着捅着就累得倒在了地上,小许马上把他背回集控室。十几分钟后潘武醒来,第一句话就急切地问:“冷渣器疏通了没?”当得知大家还在疏通冷渣器的时候,潘武又抢着下去和大家一起捅。

  中午1点钟,换班时间到了,老甘三人依然扛着锤子四处巡视。

  记者对这里的锤音有了更多的理解,那是锅炉师傅们用生命敲响的锤音!

责任编辑:魏新民

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